「活動報告」カテゴリーアーカイブ
2号機親機:フラップ改良
下がりすぎる問題を機構的に解決することにしました。アクチュエーターの可動軸の途中に、ストッパーをつけました。これにより機械的に下がりすぎを防止できます。
(鹿島健吾君:電子機械工学科3年)
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PID制御でクランク走行調整
PID制御を調整して、走行が安定しました。クランクは検出パターンと速度を調整してキレイに走れるようになりました。今の完走率は3割くらいです。検出パターンをもっと調整して、完走率をアップしていきます。(三原和也君:通信工学科2年)
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新メンバー募集説明会 in 寝屋川
寝屋川の自由工房説明会へ、新入生5人が見学に来てくれました。真剣に説明を聞いてくれて、自分のやりたいことをを見つけられたようです。全員がプロジェクトに参加表明してくれました。今年は積極的な1年生が多いので、期待できます。まだ募集しているので、いつでも気軽に見学に来てください!
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