モデラでパーツ切り出し

足パーツをモデラで切り出しました。これだけの板金を切り出すのに、5時間半くらいかかってます。(清家拓也君:メディアコンピュータシステム学科3年)

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S3号機:配線

予選ではスライドのように配線が汚かったので、一旦、総バラして組立て直しました。設計時の計画通りに基板をボディのスリット内にいれ、配線の見た目をすっきりとキレイにしました。(中森智史君:電子機械工学科2年)

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3校合同練習会

大阪工業大学と科学技術高校のチームを招き、合同練習会を実施しました。本選前に、技術交流ができ、お互いにとてもよい刺激になったと思います。詳細レポートはコチラです。

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B3号機:子機の爪を改良

子機アームの爪を短くしました。救助練習をしたところ、爪を短くしたことでダミヤンの救助がしやすくなりました。(鹿島健吾君:電子機械工学科2年)

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第2回ロボット相撲練習会

第2回ロボット相撲練習会を実施しました。今回は外部から2名が参加してくださいました。お2人が上位に入っています。自由工房メンバーも気を引き締めて頑張りたいと改めて思いました。詳細レポートは、コチラ
です。

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S1号機:アームの改良

予選のとき、1軸だったアームを2軸に変更しました。後部にダミヤンの音声収集をするためのマイクを取り付ける予定です。(中井智貴君:電子機械工学科2年)

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ロガーダミヤン

開発がとまっていたロガーダミヤンを、本選に向けて製作中です。できる限り本選に近い環境で練習をして、競技会に挑みます。

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先読みセンサ

中井先輩(電子機械工学科2年)から「先読みセンサのアームが長すぎる」と指摘をいただきました。長いとサーボに負担が大きくなるし、振幅を大きくなってしまいよくないそうです。自分のマシンに最適な長さを模索したいです。(三原和也君:通信工学科1年)

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穴あけ

ボール盤を使って、穴あけをします。直径3mmの穴を開けたくて、3mmのドリルをセットしたら、「1.2mm、2.0mm、2.5mm、3.0mmと少しずつ穴を大きくするように」と清家先輩に(メディアコンピュータシステム学科3年)に注意されました。

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ギアの軸

ギアをつけるための軸を作りました。さび取りをして、長さを調整しました。これで足回りが完成したので、来週からボディの板金にはいります。(池田紘彰君:電子機械工学科1年)

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