ボディの部材

発注していた部材が届きました。穴を開けて、モーターを取り付けられるように加工します。(西尾昌征君:機械工学科1年)

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基板のハンダ付け

ロボットの基本を学ぶために、ライントレーサーの基板を製作中です。ハンダ付けも慣れていないので、そこから練習しています。(藤本 創君:電子機械工学科1年)

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寸法を揃える

モーターを取り付けるためのL字金具を糸鋸とフライス盤で手加工しました。そのままだと精度が出ていなくて、穴あけの位置を決められないので、左右を削って直角をだします。(西尾昌征君:機械工学科1年)

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板金加工

モーターを取り付けるためにL字金具を加工しました。糸鋸とフライス盤で手加工しました。3個作るのに1週間掛かりました。あと1つ作ります。(西尾昌征君:機械工学科1年)

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レーンチェンジの補正

レーンチェンジの時に車体が振られてしまい、その後の走行が安定しませんでした。

ハンドルを切った後の、左右モーター回転のバランスを調整してスムースに曲がるようにプログラムを調整しました。(三村祐希也君:電子機械工学科1年)

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ハンダ付けの基本

ちゃんと動く基板を作るためには、ハンダ付けの技術が必要です。その前に、正しい道具の使い方を知っておく必要があります。道具の手入れ次第でもロボットの性能に影響がでます!(三村祐希也君:電子機械工学科1年)

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ベアリングのガタ付き

ドリルの穴が少し大きくて、ガタが出ていました。アルミホイルを2重にしてベアリングと部材の圧入していれました。とりあえずの修正ですが、効果が出ているようです。ブレーキのタイミングを修正して、カーブの走行が安定しました。(三村祐希也君:電子機械工学科1年)

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2015年度修了式&追い出しコンパ

第7期生の自由工房修了式&追い出しコンパを行いました。薦田室長から挨拶をいただいたあと、修了証書の授与式をしました。修了者から後輩にむけて一言ずつメッセージをいただきました。

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無線通信

ArduinoとTWE-Liteを使って、無線通信をしようと考えています。書籍のサンプルは動いたけれど、自分がやりたい回路をネットの情報を参考にして組みましたが、どこが悪いのか分からずに困っています。(橋本 悠杜君:情報工学科2年)

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足回りの加工

足回りの設計をしました。どんな風にくみ上げるのがいいか、検討中です。(向井 誠嗣朗君:電子機械工学科2年)

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