レスコンのタイヤ周りに使っているモーターを分解して、動作確認しました。全部で30個以上あるので、時間がかかりました。ギアが欠けていたり、モーター内部の部品がゆがんでいたり、コネクタが折れているものがありました。使える部品を集めて修理をしました。(皷 悠介君:環境技術学科2年)
レスコンのタイヤ周りに使っているモーターを分解して、動作確認しました。全部で30個以上あるので、時間がかかりました。ギアが欠けていたり、モーター内部の部品がゆがんでいたり、コネクタが折れているものがありました。使える部品を集めて修理をしました。(皷 悠介君:環境技術学科2年)
今週末のマイコンカーラリー大会に向けて、マシンの調整をしました。クランクや坂道を入れて、出力は9割で秒速2.8mで走行します。決勝トーナメントに進めたらいいな と思います。
(三原和也君:通信工学科3年)
ハンドル部分のモーターの反応が悪くなっていたので、新しいものに交換しました。ハンドルが重いので、負荷がかかりすぎたのかもしれません。今大会から、減速エリアができたので、それに対応するようにプログラムも修正しました。
(大西祐喜君:通信工学科3年)
坂道スイッチが誤検出することがあったので、固定部品を2cmに長くしました。自由工房内にあるコースは、路面に段差があるので、アームが跳ねると坂道と判断してしまいました。部品を交換してからは、確実に坂道に差し掛かってから反応するようになりました。(大西祐喜君:通信工学科3年)
電源を入れるとカメラに接続しているモーターがプルプルと震えます。先輩が「以前も同じ現象を見たことがある」といいますが、原因と解決方法までは思い出せないようです。困りました。プルプル、プルプル……(清家悠太郎君:電子機械工学科2年)
太陽も暑く、モーターも熱いですね。ロボットもダミヤンも夏バテしているようです。皆さんは、夏バテしないように気をつけてお過ごしください。
旋回するとき左側を引きずっていて重い感じがするので、調整中です。9月22日の東海大会を目指してロボットの性能をアップしていきます。(西原琢也君:電子機械工学科2年)